VALMET COMEMORA OS RESULTADOS DAS REFORMAS NA CALDEIRA DA ARACRUZ CELULOSE NO ESPÍRITO SANTO | Petronotícias




faixa - nao remover

VALMET COMEMORA OS RESULTADOS DAS REFORMAS NA CALDEIRA DA ARACRUZ CELULOSE NO ESPÍRITO SANTO

aracruzConsiderado um dos projetos mais desafiadores e complexos realizados pela multinacional finlandesa Valmet, especializada no fornecimento e desenvolvimento de tecnologias, automação e serviços para os segmentos de celulose, papel e energia, a reforma da Caldeira de Recuperação B da Suzano Aracruz, no Espírito Santo, completou um ano. Segundo a empresa, o projeto alcançou resultados operacionais expressivos, destacando-se pelo aumento significativo da capacidade produtiva e pela redução das emissões ambientais que anteriormente limitavam a operação da planta industrial. A Valmet foi responsável pela fabricação da nova fornalha baixa, nariz, gridtanque dissolvedor e sistema de ar de combustão da Caldeira de Recuperação B. O modelo de fornecimento do projeto foi do tipo EPCC, que engloba a engenharia, o fornecimento de equipamentos e a supervisão, bem como a responsabilidade pela desmontagem/montagem da nova fornalha. Os serviços em campo foram realizados durante a Parada Geral da planta, que teve uma duração aproximada de dois meses.

O gerente do projeto, Luigi Paolucci, explicou que “o escopo do serviço demandou cerca de 65 supervisores de montagem do Brasil, Suécia eluigi Finlândia, além da contratação de empresas de montagem terceirizadas, alcançando picos de até 1.000 colaboradores mobilizados por dia.” Desde o start-up da operação, em dezembro de 2022, a Caldeira de Recuperação B opera em conformidade com o balanço de fábrica. O maquinário atingiu sua nova capacidade nominal (3750tss/d virgem / ~4050tss/d com cinzas) em apenas quinze dias após a partida e segue desempenhando sua finalidade em boas condições, sem impactar na produtividade da planta. “A fornalha inferior está em uma condição operacional excelente, com as bicas de smelt rodando suavemente e com bom controle de formação de camada“, detalha Luigi. Em relação a redução das emissões ambientais, como CO, NOx, SOx e TRS, a Caldeira caldeiravem atingindo seus objetivos, principalmente com a redução de SOx permitindo que queime continuamente os gases não condensáveis da fábrica.

A obra foi dividida em duas fases: a desmontagem, que durou 30% do período de trabalho, e a montagem, que exigiu 70% da janela de execução da Parada Geral. “A fase de desmontagem foi a etapa de maior risco para os trabalhadores, já que tínhamos diversas frentes de trabalhos sobrepostas. Foi um período que demandou muita atenção aos procedimentos e planos de mitigação de riscos que envolviam a segurança e integridade física de todas as pessoas nas frentes de trabalho. Devido ao trabalho de conscientização e dedicação de todos os envolvidos, não tivemos nenhum acidente durante toda a obra“, destacou Luigi.

Deixe seu comentário

avatar
  Subscribe  
Notify of